摘 要:介紹了XX電廠凝泵變頻改造方案和高壓變頻器調試過程,試運行結果顯示變頻改造后電機節能顯著,并能大大改善電機運行工況。
關鍵詞:凝結水泵 高壓變頻器 節能
1 引言
XX發電廠總裝機容量為4×300MW機組,每臺機組配置兩臺互為備用的凝結水泵,流量調節采用閥門調節方式。此傳統調節方式存在較大弊端:節流損失大,能量浪費嚴重;機組調峰時凝泵運行效率大幅度降低;調節頻繁易導致閥門和執行機構損壞,設備維護量大;電機經常處于高速運轉造成各部件磨損發熱;電機工頻起動對電網和電機造成較大沖擊;自動化程度低、控制精度差。為進一步提高設備利用率,節能降耗降低廠用電率。經過長時間調研,XX電廠選用了由上海新華控制技術(集團)有限公司推薦的安川高可靠超節能矢量控制型高壓變頻器,將#3、#4機組凝結水泵進行變頻改造,并一次投運成功。
2 凝結水泵變頻改造方案
XX電廠#3、#4機組凝結水泵參數為:額定電壓6kV、額定功率1000kW、額定電流116.4A、額定轉速1487r/min,配備安川CIMR-MV1SDC13C型高壓變頻器,系統接口和DCS邏輯組態設計更改由新華集團公司完成。
2.1電氣主回路
鑒于凝泵的冗余配置和安川高壓變頻器的高可靠性,
此次凝泵變頻改造未考慮工頻/變頻切換回路。電氣主回
路設計如圖1所示,電源由廠用電母線經電廠原有高壓
斷路器QF后送至高壓變頻器,變頻器將電能變換頻率
后直接驅動電動機。此種設計只增加一臺變頻器,結構
簡單,投資和占地較低。
2.2系統接口設計
此次變頻裝置共用到DI2點——變頻器運轉/停止指令;DO5點——變頻器準備結束/運轉/輕故障報警/重故障報警/自保護跳高壓開關;AI1點——DC4-20mA速度指令;AI2點
——頻率輸出/電流輸出。接口圖如圖2所示:
